2015年1月4日上午9點55分,#4鍋爐發(fā)生爆管故障,機組被迫緊急停運。設備部鍋爐專業(yè)緊急策劃搶修作業(yè)——配合停爐參數(shù)變化,力求在停機過程中盡可能準確的確定爆管區(qū)域,為下一步精準查漏縮小排查范圍,便于縮短搶修時間。所有點檢員分布各個觀察火孔位置,仔細排查每一個細微的氣流變化聲音……
當日下午5點15分,由于爐內高溫,檢修人員無法進入,為了加速爐內溫度冷卻,在啟動送引風機的同時,鍋爐專業(yè)在每個人孔門處安置軸流風機,加速空氣對流。經(jīng)過11個小時的對流換熱,鍋爐各點檢和檢修人員在爐內溫度高達50℃的惡劣條件下,采取各種安全措施,多次進入爐內,根據(jù)之前鎖定區(qū)域進行排查,僅用半個小時就確定爆管位置為分隔屏過熱器第四小屏內1圈U型彎出口管靠近頂棚過熱器2米處,并排查清楚爐內管屏需要處理的各個位置。
由于爆管位置處于爐膛70余米懸空處,如在爆管區(qū)域搭設腳手架需耗費大量人力及時間。陳哲主任要求無論是生產(chǎn)安全、作業(yè)安全、都要忙而不亂、精心組織;要保證搶修工期,爭取早點并網(wǎng)運行;要確保檢修質量,消除存在的各個隱患。鑒于時間緊迫,鍋爐專業(yè)各點檢沒有停歇半刻,立即召開緊急會議,和公司領導、部門經(jīng)理、湖火維護單位商討緊急搶修方案,并發(fā)送傳真文件請求上海電氣公司協(xié)助發(fā)配我司需要的各種管子。
確定搶修方案后,鍋爐專業(yè)點檢組織安裝灰口支撐平臺,利用爐內升降平臺作業(yè),首先需從大罩殼內部加裝升降平臺吊點,從大罩殼頂部放置升降平臺使用的各種安全繩、鋼絲繩。經(jīng)過10個小時,2臺升降平臺終于搭設完畢。1月7日下午4點,各單位安全專工現(xiàn)場對升降平臺進行驗收,空載、滿載、超載試驗一次成功。試驗完成后,鍋爐點檢員和檢修人員共8人穿戴好安全帶,帶齊防護用品和檢修工具,坐上2臺升降平臺從冷灰斗支撐平臺緩慢升起。為了節(jié)省時間,搶修人員的食物和飲水通過工具綁扎在竹桿上,通過10樓爐前觀火孔伸入爐內供給,直至檢修工作完成。搶修過程中搶修人員克服重重困難,不辭勞累,夜以繼日,兩班倒不間斷工作……
1月8日下午,總計切割管屏11段,焊接17道焊口。1月8日晚上11點燒焊工作已全部完成。9日凌晨1點,焊口探傷檢驗工作開始。9日上午9點,探傷報告所有焊口一次檢修合格。上午10點,檢修升降平臺全部拆除,人孔門均已封閉,具備點火條件,#4爐爆管搶修作業(yè)完成。